往年,盾构机在出厂验收前,为确保设备性能达标,必须将整机送返至盾构机制造厂内进行长达数月的委外调试,单台设备调试成本超百万元。这不仅造成高昂的开支,更导致核心调试数据流失、技术迭代受制于人。
“我们既有盾构技术,又有现成的场地,为何不趁势锻造属于自己的调试体系?”已经有11年盾构施工经验的技术骨干俞兆雁将这一想法告诉了吴继昌。
二人一拍即合,内厝基地随即成立盾构机调试小组,建立移动调试车间,开启了自主调试之路。
万事开头难,由于盾构机整机上架调试涉及到精确的供电计算和复杂的机械调整,加上箱变容量限制以及昂贵的高压费用,基地无法提供盾构机整机调试所需的10千伏大电,这一度让技术团队陷入困境。
“不如‘化整为零’,把盾构机分解调试,比如将刀盘、拼装机等控制单元分多个系统调试,逐级运行来提高整机调试功率。”方案研讨会上,吴继昌打破常规的思路让团队成员眼前一亮。
技术团队随即调整调试方案,做好风险规避。然而,组装工作一开始,就遇到了棘手的问题——螺旋机无法正常安装。
由于盾构机的后配套台车已经占据了大部分空间,导致螺旋机的安装位置被严重压缩。按照常规安装方式,螺旋机根本无法就位。
“这可怎么办?螺旋机是盾构机出渣的关键设备,不安装就没法进行后续调试。”技术团队眉头紧锁,盯着眼前的设备布局图,心中焦急万分。
就在大家一筹莫展之际,俞兆雁提出了一个大胆的想法:“既然场地受限,我们能不能把螺旋机外置,放在盾构机外侧,然后通过延伸管路与主机连接?”
这个提议一出,现场顿时安静下来。这可是从未尝试过的方案,存在未知的风险。但眼下似乎又是最行得通的办法,技术团队在可行性分析之后决定:就这么干!
团队成员连夜绘制支架图纸,设计管路延伸方案,将螺旋机固定在盾构机外侧的临时支架上,通过加长的液压管路和电气线路将其与主机连接。为了确保其安全性,加固支架的同时在关键位置增加了钢丝绳防护措施。
方案确定后,安装工作紧锣密鼓地展开。由于螺旋机外置不宜过高且润滑管路、液压管路对接需要极高的精度,稍有不慎就会导致泄漏,技术人员只能弯着腰、蹲着身子,一点一点地连接管路。经过一天一夜的奋战,螺旋机终于成功外置,并与主机连接完毕。随着一阵低沉的轰鸣声,螺旋机缓缓转动起来,各项调试数据均显示正常。
技术团队看着眼前运转顺畅的设备,长舒了一口气,脸上露出了久违的笑容。这个大胆的尝试不仅解决了眼前的难题,也为今后类似的调试工作积累了宝贵的经验。
最终,在技术团队不懈的努力下,盾构机各系统均按照调试标准完成调试,皆满足设备使用要求。盾构机完成整机通电调试验收合格后,设备达到较优性能。
这一首次尝试,让盾构机在现场作业时能够有效缩短进场后井下调试时间,且在掘进过程中减少了设备配件更换次数,降低了设备故障率,从而提高了盾构机施工效率。
真正的破茧,从来不只是技术突围。这场持续52天的调试战役,不仅催生出了“既有土压平衡盾构机工位调试施工工法”,还证明了盾构中心实现了从“会用”到“会修”再到“会调”的飞跃,已完全具备自主维保调试盾构机等设备的能力。(梁飞燕)